脲醛樹脂基液在注入填砂管過程中根本沒有壓力顯現(xiàn)。圖 2 是參加不同質(zhì)量分數(shù)、 粒徑的固相顆粒后的堵劑注入實驗曲線。參加固相顆粒后的堵劑在注入過程中, 由于固相顆粒侵入孔隙, 增大了固相顆粒與孔壁的附著面積, 并在注入壓差作用下使得固相顆粒封堵孔隙喉道更為有效 [3] , 壓力疾速上升,出口堵劑流出量不時減少并完整斷流。圖 2 中實驗比照結(jié)果闡明, 固相顆粒對堵劑封堵才能影響較大,高質(zhì)量分數(shù)比低質(zhì)量分數(shù)的封堵才能強;大粒徑(400 目) 比小粒徑(800 目) 的封堵才能強。
2 應(yīng)用實例
2.1 31-X3214 井新型脲醛樹脂先期堵底水實驗
該井的 32# 層為底水油層, 深度 2 861.6~2 876.4m, 頂油 4.2 m, 底水 10.6 m。消費層段固井質(zhì)量不合格, 為避免投產(chǎn)后水竄, 對該層油水界面位置停止“打隔板” 化堵。共擠注新型脲醛樹脂堵劑 24 m 3 , 分3 個不同段塞, 最后封口壓力 28 MPa, 全部擠注到位, 直接關(guān)井候凝。施工曲線見圖 3。
作業(yè)鉆塞后實驗合格, 投產(chǎn)后無水產(chǎn)油期較同類油層延長 4 個多月, 有效期 1 年以上, 效果顯著。
2.2 101X28 井先期封竄實驗
該井目的層及以上井段固井質(zhì)量不合格, 試油前需對試油層段上下水層停止打隔板封堵, 射孔井段 2 921.4~2 922.4 m, 2 898.8~2 899.8 m, 采用新型脲醛樹脂堵劑停止打隔板封竄施工。共注入堵劑 12m3 , 最高壓力 18 MPa。作業(yè)鉆塞合格, 投產(chǎn)后消費效果較好, 封竄有效。施工曲線見圖 4。
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